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羅茨風(fēng)機(jī)_羅茨鼓風(fēng)機(jī)_羅茨真空泵_回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)-錦工風(fēng)機(jī)有限公司

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障怎么保護(hù)停機(jī)_羅茨風(fēng)機(jī)

時間:2021-07-07 20:50  來源:萬豪原創(chuàng)

羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障怎么保護(hù)停機(jī):羅茨風(fēng)機(jī)變頻器停機(jī)的故障分析

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨鼓風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵、回轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)等機(jī)械設(shè)備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨風(fēng)機(jī)、水冷羅茨風(fēng)機(jī)、油驅(qū)羅茨風(fēng)機(jī)、低噪音羅茨風(fēng)機(jī),贏得了市場好評和認(rèn)可。

  我公司客戶某煉油裝置加熱爐一臺羅茨風(fēng)機(jī)電機(jī)容量為18.5kW,采用一臺丹佛斯VLT 5000系列容量為18.5kW的變頻器供電,可以根據(jù)工藝條件對羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),從而控制加熱爐的進(jìn)風(fēng)量以達(dá)到燃料量和氧氣量合理匹配,實現(xiàn)燃料充分燃燒、合理利用,達(dá)到節(jié)能環(huán)保效果。

  1、故障分析與處理

  2021年4月25日,某煉油裝置改造后準(zhǔn)備開工時,操作人員在對羅茨風(fēng)機(jī)進(jìn)行工藝調(diào)節(jié)時,出現(xiàn)短暫停機(jī)而后又很快轉(zhuǎn)起來,特別是在轉(zhuǎn)速(頻率)往下調(diào)節(jié)過程中,都出現(xiàn)停機(jī)現(xiàn)象,而升速過程中,運(yùn)行平穩(wěn),沒有出現(xiàn)報警或停機(jī)現(xiàn)象。

  電氣維護(hù)人員到現(xiàn)場觀察了整個過程,轉(zhuǎn)速在以2.5HZ的幅度往下調(diào)節(jié)時,變頻器面板打出“警告5:電壓過高警告(DC LINK VOLTAGE HIGH)”、“警告/報警7:過電壓(DC LINK OVERVOLT)”和“警告/報警12:轉(zhuǎn)矩極限(TORQUE LIMIT)”,之后變頻器顯示面板出現(xiàn)閃爍,變頻器顯示頻率下降歸零,之后有啟動一致達(dá)到調(diào)節(jié)頻率。通過對上述現(xiàn)象的分析,初步判斷為在頻率下調(diào)過程中,電動機(jī)由電動狀態(tài)轉(zhuǎn)為發(fā)電狀態(tài),反饋電壓過高引起變頻器中間直流環(huán)節(jié)過電壓,出現(xiàn)報警和停機(jī)現(xiàn)象。

  查看變頻器參數(shù),該變頻器的加速時間為15秒、減速時間為15秒,由于改造之前變頻器運(yùn)行正常,頻率上調(diào)和下調(diào)都正常,改造之后出現(xiàn)異常,電氣維護(hù)人員與裝置機(jī)械專業(yè)的人員溝通后發(fā)現(xiàn),風(fēng)機(jī)和電機(jī)的鏈接由原來的皮帶傳動改造為軸傳動,改為剛性連接,羅茨鼓風(fēng)機(jī)在降速過程中,慣性很大,在變頻器的輸出頻率很快降下來的情況下,而風(fēng)機(jī)仍然以較高轉(zhuǎn)速在運(yùn)行,出現(xiàn)“倒發(fā)電”狀態(tài),造成變頻器直流環(huán)節(jié)過電壓,為避免這種情況的出現(xiàn),必須將變頻器的減速時間放大,使之能夠與羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)整過程中的機(jī)械慣性匹配,從而避免出現(xiàn)報警或停機(jī)現(xiàn)象。

  將變頻器減速時間改為90秒,再反復(fù)試驗后,變頻器再沒有出現(xiàn)報警現(xiàn)象。運(yùn)行幾個月后,變頻器運(yùn)行良好,再無報警現(xiàn)象。

  2、防范措施

  1、對變頻器負(fù)載的變化情況要及時掌握,負(fù)載發(fā)生變化時相應(yīng)的參數(shù)要進(jìn)行對應(yīng)的設(shè)定。

  2、定期對變頻器本體進(jìn)行檢查,運(yùn)行期間加強(qiáng)對變頻器外觀、冷卻風(fēng)機(jī)、變頻器運(yùn)行一段時間后對變頻器的硬件進(jìn)行一次檢查,防止出現(xiàn)硬件上的問題,保證變頻器長周期運(yùn)行。

  3、保證變頻器運(yùn)行環(huán)境溫度適應(yīng),避免環(huán)境溫度過高造成電解電容壽命快速下降。

  3、結(jié)束語

  從客戶近一年的運(yùn)行情況來看,變頻器減速過程中的停機(jī)現(xiàn)象再沒有出現(xiàn),通過此故障處理可以看出變頻器參數(shù)設(shè)定一定要與負(fù)載機(jī)械特性匹配,因此,探索合理的參數(shù)設(shè)定,為變頻器及電機(jī)提供正確完善的保護(hù)功能對變頻器長期運(yùn)行是至關(guān)重要的。

  山東錦工有限公司

  山東省章丘市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

  24小時銷售服務(wù)

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障怎么保護(hù)停機(jī):羅茨鼓風(fēng)機(jī)常見故障以及解決辦法

  原標(biāo)題:羅茨鼓風(fēng)機(jī)常見故障以及解決辦法

  錦工羅茨風(fēng)機(jī)

  匠心如錦,功成利他,智慧造風(fēng)

  山東錦工有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)羅茨風(fēng)機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)、回轉(zhuǎn)式鼓風(fēng)機(jī)等水產(chǎn)養(yǎng)殖曝氣設(shè)備公司,位于有“鐵匠之鄉(xiāng)”之稱的山東省章丘市相公鎮(zhèn),近年來,錦工致力于新產(chǎn)品的研發(fā),新產(chǎn)品雙油箱羅茨鼓風(fēng)機(jī)、水冷羅茨鼓風(fēng)機(jī)、油驅(qū)羅茨鼓風(fēng)機(jī)、低噪音羅茨鼓風(fēng)機(jī),贏得了市場好評和認(rèn)可。產(chǎn)品和服務(wù)遠(yuǎn)銷全國各地及東南亞,深受客戶好評。今天小編總結(jié)一下羅茨鼓風(fēng)機(jī)常見故障以及解決辦法。

  1、羅茨鼓風(fēng)機(jī)溫度過高

  分析:①環(huán)境溫度高;②風(fēng)機(jī)工作壓力過高;③油箱內(nèi)的油太多、太稠、太臟;④過濾網(wǎng)或消聲器堵塞或各閘閥未全開,系統(tǒng)阻力大;⑤葉輪磨損過度,間隙大;⑥運(yùn)轉(zhuǎn)速度太低,皮帶打滑。

  解決:①降低環(huán)境溫度;②檢查管道系統(tǒng),降低工作壓力;③減少、更換潤滑油,清除油箱內(nèi)的臟物;④清洗過濾網(wǎng)或消聲器,檢查管道;⑤修復(fù)調(diào)整風(fēng)機(jī)各部間隙;⑥加大轉(zhuǎn)速,防止皮帶打滑。

  2、羅茨鼓風(fēng)機(jī)葉輪與葉輪之間有摩擦

  分析:①葉輪上有污染雜質(zhì),造成間隙過??;②工作壓力過高,造成葉輪變型;③軸承、齒輪磨損,造成側(cè)隙大;④齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步。

  解決:①清除污物或雜質(zhì),并檢查內(nèi)件有無損壞;②降低工作壓力;③更換軸承,調(diào)整齒輪間隙,若齒輪側(cè)隙過大需更換;④ 重新裝配齒輪,保持錐度配合接觸面積達(dá)75%。

  3、羅茨鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量不足

  分析:①進(jìn)口過濾堵塞;②葉輪磨損,間隙增大得太多;③ 皮帶打滑;④進(jìn)口壓力損失大;⑤ 管道泄漏。

  解決:①清除過濾器的灰塵和堵塞物;②修復(fù)調(diào)整風(fēng)機(jī)各部間隙;③拉緊皮帶并增加根數(shù);④調(diào)整進(jìn)口壓力達(dá)到規(guī)定值;⑤檢查并修復(fù)管道。

  4、羅茨鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)超載

  分析:①選擇參數(shù)不合理,工作壓力高,超過額定值;②進(jìn)口過濾器堵塞,管道不匹配或出口管道障礙或堵塞;③振動過大;④供電系統(tǒng)電壓過低;⑤各轉(zhuǎn)動配合副(軸承、軸套、齒輪、密封件等)阻力大;

  解決:①正確選擇參數(shù),調(diào)整工作壓力至額定值;②清洗過濾器,合理配管,清除堵塞物;③檢查風(fēng)機(jī)工作振動情況,④檢查更改供電線路。⑤檢查各轉(zhuǎn)動配合副(軸承、軸套、齒輪、密封件等)

  5、羅茨鼓風(fēng)機(jī)漏油

  分析:①密封磨損,造成軸端漏油;②油位太高;③潤滑油型號不對;④風(fēng)機(jī)振動嚴(yán)重,結(jié)合面松動;⑤墻板和油箱的通風(fēng)口堵塞;⑥壓力高于規(guī)定值。

  解決:①更換密封;②降低油位;③更換規(guī)定型號的潤滑油;④檢查振動情況,緊固結(jié)合面;⑤打開墻板下的通風(fēng)口;⑥降低系統(tǒng)壓力。

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羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障怎么保護(hù)停機(jī):羅茨鼓風(fēng)機(jī)常見故障及解決方法(3)

  (3)壓力高于規(guī)定值;

  (4)墻板和油箱的通風(fēng)口堵塞,造成油泄露到機(jī)殼中。

  處理方式:

 ?。?)降低油位;

 ?。?)更換密封;

 ?。?)疏通通風(fēng)口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞。

  6、異常振動和噪聲立即停車

 ?。?)滾動軸承游隙超過規(guī)定值或軸承座磨損;

  (2)齒輪側(cè)隙過大,不對中,固定不緊;

 ?。?)由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機(jī)殼撞擊;

  (4)由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;

 ?。?)由于過熱造成葉輪與機(jī)殼進(jìn)口處磨擦;

  (6)由于積垢或異物使葉輪失去平衡;

  (7)地腳螺栓及其他緊固件松動。

  處理方法:

 ?。?)更換軸承或軸承座;

 ?。?)重裝齒輪并確保側(cè)隙;

 ?。?)清洗鼓風(fēng)機(jī),檢查機(jī)殼是否損壞;

 ?。?)檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調(diào)整好間隙;

 ?。?)檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機(jī)殼進(jìn)口處間隙;

 ?。?)清洗葉輪與機(jī)殼,確保葉輪工作間隙;

 ?。?)擰緊地腳螺栓并調(diào)平底座。

  7、電機(jī)超載

  (1)與規(guī)定壓力相比,壓差大,即背壓或進(jìn)口壓力太高;

 ?。?)與設(shè)備要求的流量相比,風(fēng)機(jī)流量太大,因而壓力增大;

 ?。?)進(jìn)口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;

 ?。?)轉(zhuǎn)動部件相碰和磨擦(卡?。?;

  (5)油位太高;

 ?。?)窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。

  處理方式:

 ?。?)降低壓力到規(guī)定值;

 ?。?)將多余氣體放到大氣中或降低鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速;

  (3)清除障礙物;

 ?。?)立即停機(jī),檢查原因;

 ?。?)將油位調(diào)到正確位臵;

  (6)檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。

  羅茨風(fēng)機(jī)

  1、羅茨風(fēng)機(jī)的工作原理

  羅茨風(fēng)機(jī)為容積式風(fēng)機(jī),輸送的風(fēng)量與轉(zhuǎn)數(shù)成比例,三葉型葉輪每轉(zhuǎn)動一次由2個葉輪進(jìn)行吸、排氣。與二葉型相比,氣體脈動性小,振動也小,噪聲低。風(fēng)機(jī)2根軸上的葉輪與橢圓形殼體內(nèi)孔面,葉輪端面和風(fēng)機(jī)前后端蓋之間及風(fēng)機(jī)葉輪之間者始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下風(fēng)從風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口沿殼體內(nèi)壁輸送到排出的一側(cè)。風(fēng)機(jī)內(nèi)腔不需要潤滑油,結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),性能穩(wěn)定,適應(yīng)多種用途,已運(yùn)用于廣泛的領(lǐng)域。

  2、羅茨風(fēng)機(jī)的特性

  由于采用了三葉轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)形式及合理的殼體內(nèi)進(jìn)出風(fēng)口處的結(jié)構(gòu),所以風(fēng)機(jī)振動小,噪聲低。

  葉輪和軸為整體結(jié)構(gòu)且葉輪無磨損,風(fēng)機(jī)性能持久不變,可以長期連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

  風(fēng)機(jī)容積利用率大,容積效率高,且結(jié)構(gòu)緊湊,安裝方式靈活多變。

  軸承的選用較為合理,各軸承的使用壽命均勻,從而延長了風(fēng)機(jī)的壽命。

  風(fēng)機(jī)油封選用進(jìn)口氟橡膠材料,耐高溫,耐磨,使用壽命長。 機(jī)種齊全,可滿足不同用戶不同用途的需要。

  離心風(fēng)機(jī)

  1、離心風(fēng)機(jī)的作用

  離心風(fēng)機(jī)是依靠輸入的機(jī)械能,提高氣體壓力并排送氣體的機(jī)械,它是一種從動的流體機(jī)械。

  離心風(fēng)機(jī)廣泛用于工廠、礦井、隧道、冷卻塔、車輛、船舶和建筑物的通風(fēng)、排塵和冷卻;鍋爐和工業(yè)爐窯的通風(fēng)和引風(fēng);空氣調(diào)節(jié)設(shè)備和家用電器設(shè)備中的冷卻和通風(fēng);谷物的烘干和選送;風(fēng)洞風(fēng)源和氣墊船的充氣和推進(jìn)等。

  離心風(fēng)機(jī)的工作原理與透平壓縮機(jī)基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。

  2、離心風(fēng)機(jī)歷史

  風(fēng)機(jī)已有悠久的歷史。中國在公元前許多年就已制造好出簡單的木制礱谷風(fēng)車,它的作用原理與現(xiàn)代離心風(fēng)機(jī)基本相同。1862年,英國的圭貝爾發(fā)明離心風(fēng)機(jī),其葉輪、機(jī)殼為同心圓型,機(jī)殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風(fēng)。

  1880年,人們設(shè)計出用于礦井排送風(fēng)的蝸形機(jī)殼和后向彎曲葉片的離心風(fēng)機(jī),結(jié)構(gòu)已比較完善了。

  1892年,法國研制成橫流風(fēng)機(jī);1898年,愛爾蘭人設(shè)計出前向葉片的西羅柯式離心風(fēng)機(jī),并為各國所廣泛采用;19世紀(jì),軸流風(fēng)機(jī)已應(yīng)用與礦井通風(fēng)和冶金工業(yè)的鼓風(fēng),但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀(jì)40年代以后才得到較快的發(fā)展。

  1935年,德國首先采用軸流等壓風(fēng)機(jī)為鍋爐通風(fēng)和引風(fēng);1948年,丹麥制成運(yùn)行中動葉可調(diào)的軸流風(fēng)機(jī);旋軸流風(fēng)機(jī)、子午加速軸流風(fēng)機(jī)、斜流風(fēng)機(jī)和橫流風(fēng)機(jī)也都獲得了發(fā)展。

  不管什么產(chǎn)品可能在長期使用的過程中都會多多少少的出現(xiàn)一些故障,出現(xiàn)故障后我們要理智分析原因,及時解決問題。以下就以我公司生產(chǎn)的一種專業(yè)性—羅茨鼓風(fēng)機(jī)為例講解,主要從它的溫度過高、流量不足、電機(jī)超載三方面進(jìn)行分析。

  1、溫度過高的可能原因:

 ?。?)油箱內(nèi)油太多、太稠、大臟;

  (2)過濾器或消聲器堵塞;

  (3)壓力高于規(guī)定值;

  (4)葉輪過度磨損,間隙大;

  (5)通風(fēng)不好,室內(nèi)溫度高,造成進(jìn)口溫度高;

  (6)運(yùn)轉(zhuǎn)速度太低,皮帶打滑。

  解決方法:

  (1)降低油位或挾油;

  (2)清除堵物;

  (3)降低通過鼓風(fēng)機(jī)的壓差;

  (4)修復(fù)間隙;

  (5)開設(shè)通風(fēng)口,降低室溫;

  (6)加大轉(zhuǎn)速,防止皮帶打滑。

  2、流量不足的可能原因:

  (1)進(jìn)口過濾堵塞;

  (2)葉輪磨損,間隙增大得太多;

  (3)皮帶打滑;

  (4)進(jìn)口壓力損失大;

  (5)管道造成通風(fēng)泄漏。

  解決方法:

  (1)清除過濾器的灰塵和堵塞物;

  (2)修復(fù)間隙;

  (3)拉緊皮帶并增加根數(shù);

  (4)調(diào)整進(jìn)口壓力達(dá)到規(guī)定值;

  (5)檢查并修復(fù)管道。

  3、電機(jī)超載的可能原因:

  (1)與規(guī)定壓力相比,壓差大,即背壓或進(jìn)口壓力大高;

  (2)與設(shè)備要求的流量相比,風(fēng)機(jī)流量太大,因而壓力增大;

  (3)進(jìn)口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;

  (4)轉(zhuǎn)動部件相碰和磨擦;

  (5)油位太高;

  (6)窄v型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。

  解決方法:

  (1)與規(guī)定壓力相比,壓差大,即背壓或進(jìn)口壓力大高;

  (2)與設(shè)備要求的流量相比,風(fēng)機(jī)流量太大,因而壓力增大;

  (3)進(jìn)口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;

  (4)轉(zhuǎn)動部件相碰和磨擦;

  (5)油位太高;

  (6)窄v型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小

羅茨鼓風(fēng)機(jī)故障怎么保護(hù)停機(jī):羅茨鼓風(fēng)機(jī)常見故障處理方法

  羅茨鼓風(fēng)機(jī)屬于容積式風(fēng)機(jī),其發(fā)生故障的比例相對比較低,一般故障主要集中在溫度過高、葉輪、進(jìn)出口堵塞這幾方面,今天小編就為

  大家介紹一下一下這些常見故障問題,以及遇到這些問題時如何進(jìn)行解決。

  1、葉輪與葉輪摩擦

  故障原因:

 ?、?葉輪上有污染雜質(zhì),造成間隙過??;

  ⑵ 齒輪磨損,造成側(cè)隙大;

 ?、?齒輪固定不牢,不能保持葉輪同步;

  ⑷ 軸承磨損致使游隙增大。

  解決方法:

 ?、?清除污物,并檢查內(nèi)件有無損壞;

 ?、?調(diào)整齒輪間隙,若齒輪側(cè)隙大于平均值30%~50%應(yīng)更換齒輪;

 ?、?重新裝配齒輪,保持錐度 配合接觸面積達(dá)75%;

 ?、?更換軸承;

  2、葉輪與墻板、葉輪頂部與機(jī)殼

  故障原因:

 ?、?安裝間隙不正確;

 ?、?運(yùn)轉(zhuǎn)壓力過高,超出規(guī)定值;

 ?、?運(yùn)轉(zhuǎn)溫度過高;

 ?、?機(jī)殼或機(jī)座變形,風(fēng)機(jī)定位失效;

 ?、?軸承軸向定位不佳。

  解決方法:

 ?、胖匦抡{(diào)整間隙;

 ?、撇槌龀d原因,將壓力降到規(guī)定值;

  ⑶檢查安裝準(zhǔn)確度,減少管道拉力;

 ?、日{(diào)整葉輪與墻板間隙,并使用風(fēng)機(jī)專用游隙軸承。

  3、溫度過高

  故障原因:

 ?、?油箱內(nèi)油太多、太稠、太臟;

 ?、?過濾器或消聲器堵塞;

 ?、?壓力高于規(guī)定值;

 ?、?葉輪過度磨損,間隙大;

 ?、?通風(fēng)不好,室內(nèi)溫度高,造成進(jìn)口溫度高;

 ?、?運(yùn)轉(zhuǎn)速度太低,皮帶打滑。

  解決方法:

 ?、?降低油位或挾油;

 ?、?清除堵物;

 ?、?降低通過鼓風(fēng)機(jī)的壓差;

 ?、?修復(fù)間隙;

 ?、?開設(shè)通風(fēng)口,降低室溫;

 ?、?加大轉(zhuǎn)速,防止皮帶打滑。

  4、流量不足

  故障原因:

 ?、?進(jìn)口過濾堵塞;

 ?、?葉輪磨損,間隙增大得太多;

 ?、?皮帶打滑;

 ?、?進(jìn)口壓力損失大;

 ?、?管道造成通風(fēng)泄漏。

  解決方法:

  ⑴ 清除過濾器的灰塵和堵塞物;

 ?、?修復(fù)間隙;

 ?、?拉緊皮帶并增加根數(shù);

  ⑷ 調(diào)整進(jìn)口壓力達(dá)到規(guī)定值;

 ?、?檢查并修復(fù)管道。

  5、漏油或油泄漏到機(jī)殼中

  故障原因:

 ?、?油箱位大高,由排油口漏出;

 ?、?密封磨損,造成軸端漏油;

 ?、?壓力高于規(guī)定值;

 ?、?墻板和油箱的通風(fēng)口堵塞,造 成油泄漏到機(jī)殼中。

  解決方法:

 ?、?降低油位;

 ?、?更換密封;

 ?、鞘柰ㄍL(fēng)口,中間腔裝上具有2mm孔徑的旋塞,打開墻板下的旋塞;

  6、異常振動和噪聲立即停車

  故障原因:

 ?、?滾動軸承游隙超過規(guī)定值或軸承座磨損;

 ?、?齒輪側(cè)隙過大,不對中,固定不緊;

 ?、?由于外來物和灰塵造成葉輪與葉輪,葉輪與機(jī)殼撞擊;

 ?、?由于過載、軸變形造成葉輪碰撞;

 ?、?由于過熱造成葉輪與機(jī)殼進(jìn)口處磨擦;

 ?、?由于積垢或異物使葉輪失去平衡;

 ?、说啬_螺栓及其他緊固件松動。

  解決方法:

 ?、?更換軸承或軸承座;

 ?、?重裝齒輪并確保側(cè)隙;

  ⑶ 清洗鼓風(fēng)機(jī),檢查機(jī)殼是否損壞;

  ⑷ 檢查背壓,檢查葉輪是否對中,并調(diào)整好間隙;

 ?、?檢查過濾器及背壓,加大葉輪與機(jī)殼進(jìn)口處間隙;

 ?、?清洗葉輪與機(jī)殼,確保葉輪工作間隙;

 ?、?擰緊地腳螺栓并調(diào)平底座。

  7、電機(jī)超載

  故障原因:

  ⑴ 與規(guī)定壓力相比,壓差大,即背壓或進(jìn)口壓力大高;

 ?、?與設(shè)備要求的流量相比,風(fēng)機(jī)流量太大,因而壓力增大;

 ?、?進(jìn)口過濾堵塞,出口管道障礙或堵塞;

  ⑷ 轉(zhuǎn)動部件相碰和磨擦(卡?。?/p>

 ?、?油位太高;

  ⑹ 窄V型皮帶過熱,振動過大,皮帶輪過小。

  解決方法:

 ?、?降低壓力到規(guī)定值;

 ?、?將多余氣體放到大氣中或降低鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速;

 ?、?清除障礙物;

 ?、?立即停機(jī),檢查原因;

 ?、?將油位調(diào)到正確位置;

  ⑹ 檢查皮帶張力,換成大直徑的皮帶輪。

  8、壓力不足

  故障原因:

 ?。?)由于風(fēng)機(jī)長期運(yùn)行,可能是皮帶打滑,使轉(zhuǎn)速降低;

 ?。?)可能是設(shè)備出廠前對壓力的校準(zhǔn)不準(zhǔn)確;

  (3)可能客戶要求不清晰,出現(xiàn)加工錯誤;

 ?。?)管道有泄漏;

 ?。?)放風(fēng)閥設(shè)置的過大;

  (6)安全閥的安全壓力設(shè)置的過低;

  解決方法:

  (1)檢查皮帶磨損情況,修補(bǔ)或直接更換皮帶;

 ?。?)重新調(diào)校設(shè)備壓力;

 ?。?)根據(jù)需求重新計算壓力需求;

 ?。?)檢查管道具體泄漏位置,對泄漏部件進(jìn)行修復(fù)更換;

  (5)放風(fēng)閥設(shè)置減??;

 ?。?)根據(jù)實際需求更改安全閥壓力設(shè)置。

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